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成都GMP纯化水设备解读:高盐废水水质分析及分盐工艺

来源:重庆水处理网      2020/6/8 15:39:37      点击:

【重庆水处理设备网http://xqccscq.com/石油化工行业属于高耗能行业,每年发生大量的高盐废水,若将其直接排放到环境中,会对生态环境造成严重破坏。随着排放规范的提升,企业开始对高盐废水进行处置,并尽可能地实现资源化回用,激进高盐废水零排放处理的核心工艺为膜浓缩和蒸发结晶的组合工艺,其副产品结晶盐均以混合形式呈现,含有多种离子,资源化水平不高,最终只能按危险废物进行填埋处理,吨盐处置利息高达3000元以上。因此,混盐结晶是目前阻碍实现高盐废水零排放的瓶颈问题,探索可行的副产品资源化工艺非常重要,而分盐工艺就是其中一种重要的途径。

1高盐废水水质分析

多年来,某石化企业废水处置场深度处置回用站发生并排放反渗透膜浓水约50m3/h总溶解固体(TDS17640~24600mg/L属于典型的高盐废水,高盐废水水质见表 1

由表 1可知,高盐废水具有高电导率、高TDSCl-Na+SO42-特点,属于典型的NaCl-Na2SO4型高含盐废水,废水中含有较高浓度的Ca2+和(重)碳酸盐碱度,含有的离子种类较多,COD较高。

2废水处置流程设计思路

根据企业发展的需要,该企业确定将该高盐废水中的盐水分离,使水回用于循环冷却水等系统,盐经分盐处理分为NaClNaSO4等,从而实现高盐废水的零排放和资源化回用。

目前,分盐结晶工艺主要有直接热法分盐结晶工艺和膜法+结晶分盐结晶工艺:直接热法分盐结晶工艺是利用水中不同无机盐的溶解度差异,控制适合的运行温度和浓缩度实现盐水分离,该工艺相对幼稚,但结晶盐的品质及回收率较低,有利于盐的资源化利用;膜法+结晶分盐结晶工艺则是利用Cl-SO42-离子半径或电荷等的差别,通过膜实现不同盐的分离和富集,再经结晶得到固体。

膜分离通常采用电渗析分盐和纳滤分盐两种,其中纳滤分盐对原水组分波动的适应性更强。主要采用多效蒸发(MED或机械蒸汽再压缩(MVR分离出NaCl结晶,其中MVRMED能量利用率更高,蒸发温度控制更灵活,蒸发出的有害气体更少,更适合用于废水处置;Na2SO4结晶段主要采用热法或冷冻法,其中冷冻法结晶盐纯度更高。

本研究根据现有高盐废水水质特点和各分盐结晶工艺的优缺点,采用纳滤将高盐废水分离为NaCl水溶液和以Na2SO4为主的杂盐水溶液,分离出的NaCl溶液经RO膜浓缩后作为卤水用于离子树脂再生,或采用MVR工艺蒸发装置结晶为工业NaCl分离出的Na2SO4杂盐经过RO膜浓缩,采用冷冻结晶法处置生产工业品Na2SO4和少量杂盐,浓缩和结晶过程分离出的水回用于循环冷却水等系统。成都纯水设备

为了既能防止膜分离过程中纳滤膜、浓缩过程中RO膜的频繁污堵和结晶装置的严重结垢,又能提高产盐纯度,本研究在高盐废水进入分盐结晶工艺前进行预处理,以降低废水中硬度、碱度、硅酸盐,悬浮物、油分等有害组分。

3工艺流程

本研究采用预处理(脱硬沉淀、多介质过滤、臭氧催化氧化、脱碳、阳离子交换树脂床)纳滤、RO蒸发等模块组装了小型实验装置,对现场高盐废水进行实验处置,以验证处置思路的可行性。实验装置处置规模为50L/h实验时间为30d

实验结果标明,预处理段Ca2+Mg2+碱度、二氧化硅、COD去除率分别为99.2%~99.8%99.1%~99.7%92.1%~95.8%91.2%~95.2%90.4%~94.2%实验装置出水TDS116~169mg/LCa2+2.1~2.8mg/LMg2+1.2~1.9mg/L总碱度为35.2~38.1mg/LCOD6.7~10.2mg/L结晶产物主要为Na2SO4NaClNaCl结晶盐纯度达96.3%~98.5%Na2SO4结晶盐纯度达97.2%~99.0%分离出的水和盐分别达到循环水系统回用水质标准(HG/T39232007和工业盐标准(GB/T54622015GB/T60092014

3.1设计规模及进出水水质

经实验室验证可行后,依照设计思路进行工艺流程设计,并建立相应处置设施。设计水量为50m3/h进出水控制规范见表 2

3.2工艺流程简介

高盐废水整个处置流程包括预处理、纳滤分盐和盐水分离三部分。预处置段包括高效沉淀、高速过滤、中和-脱碳、臭氧催化氧化、微滤、阳离子交换等,通过预处理,降低废水中硬度、碱度、硅酸盐、悬浮物、油分等有害组分,使废水满足膜元件和分盐要求;纳滤分盐段利用纳滤膜的道南离子效应和孔径筛分原理将废水分为NaClKCl溶液和Na2SO4溶液;盐水分离段包括NaCl盐水分离局部和Na2SO4盐水分离局部,分别利用RO膜再浓缩、MVR蒸发和冷冻结晶等将盐水分离,工艺流程见图 1

蓄水罐中的高盐废水被泵入高效沉淀池,用NaOH调节废水pH11.5~12.5沉淀池中加入Na2CO3水中的Ca2+Mg2+分别与水中的碳酸盐和碱反应形成碳酸钙和氢氧化镁沉淀,通过调节回流泥量和Na2CO3NaOH加入量,控制沉淀池出水总硬度小于50mg/LCaCO3计)沉淀池污泥干化后送入石灰厂焙烧;沉淀池出水经多介质高速过滤器过滤,除去水中的机杂和未沉淀的碳酸钙、氢氧化镁等悬浮物,控制出水悬浮物小于5mg/L过滤器反洗水排入废水蓄水罐;过滤后的出水泵入中和池中,加入盐酸调节pH调至5.5~6.5后,进入脱碳塔中充分曝气脱碳,控制碳酸盐碱度小于10.0mg/LCaCO3计)降硬脱碳后的废水泵入臭氧催化氧化处置池,催化剂的作用下,用臭氧将水中剩余有机物去除,通过调节臭氧加入量和尾气回流,控制出水COD小于20mg/L净化后的废水经微滤装置精细过滤后进入阳离子交换树脂,进一步脱除钙镁,将总硬度降至5.0mg/LCaCO3计)以下,树脂再生废水排入废水蓄水罐。

经预处置降硬净化后的废水,进入纳滤装置进行分盐处理,纳滤产水为NaCl溶液,纳滤浓水是以Na2SO4为主的杂盐水溶液。

分离出的2种盐溶液进入盐水分离段,分别进行再浓缩和结晶处理。NaCl溶液经过ROⅠ)再浓缩,浓液中的NaCl质量分数可浓缩至约10%浓缩液局部作为离子交换树脂再生剂,余下再进入MVR进行蒸发结晶,制备NaCl结晶盐;Na2SO4杂盐溶液经ROⅡ)再浓缩,浓缩液进入冷冻结晶段分出Na2SO4结晶盐,冷冻水进行浓缩后再干燥产出杂盐。盐水分离段ROⅠROⅡ)产水和结晶单元出水送至回用水箱,回用于厂区循环冷却水系统。

3.3各单元参数

1高效沉淀池。1座,尺寸6200mm4200mm4100mm混凝土基础覆外壳Q235碳钢衬胶材质,处置量为50m3/h反应区停留时间为20min廓清区停留时间为40min

2高速多介质过滤器。3台,21备,并联运行,尺寸D3100mm1120mmQ235碳钢衬胶材质,单台处理量为25m3/h滤料为活性炭/石英砂/磁铁矿三层,过滤速度为25~40m/h反洗水反洗强度为40m3/m2h反冲洗时间为4~6min

3臭氧催化氧化装置。1套,尺寸D4000mm7000mmQ235碳钢衬胶材质,臭氧发生量为50kg/h催化剂为LCO臭氧高效催化氧化催化剂,反应时间为60min

4微滤单元。1套,管式膜,膜管内径为12.7mm膜孔径为0.05μm错流过滤,产水率≥96%

5中和池。1座,尺寸5200mm4200mm4100mmQ235碳钢衬胶材质。

6脱碳塔。1座,尺寸D1200mm3500mm外壳Q235碳钢衬胶材质,填料为UPVC拉西环,处置量为50m3/h

7阳离子交换器。3台,21备;钠型阳离子交换树脂,单台处理量为25m3/h进水压力为0.7MPa

8纳滤单元。1套,膜元件采用NF90-4040型陶氏纳滤膜,处置量为50m3/h产水率大于90%

9再浓缩单元(RO2套,碟管式反渗透(DPO运行压力为16MPaROⅠ)处置量为37.1m3/hROⅡ)处置量为6.2m3/h

10结晶单元:NaCl结晶单元采用MVR低温蒸发器,2台,11备,过流部件为316L不锈钢材质;设计处置量为8m3/h蒸发温度为50~60℃Na2SO4结晶单元采用冷冻结晶工艺,2台,11备;碳钢/304不锈钢材质;设计处置量为6m3/h结晶温度为0℃成都纯水设备

4运行情况

高盐废水处置设施于20192月建成并开始投入运行,经一个月调试后稳定运行至今。

4.1产水水质

高盐废水处置设施产水水质见图 2

由图 2可知,处置装置RO及结晶单元产水混合后,TDS≤200mg/LCOD≤20.0mg/LCl-≤30.0mg/L氨氮≤4.5mg/LCa2+以碳酸钙计)≤5.0mg/L总碱度(以碳酸钙计)≤40.0mg/L水质优于循环水系统供水水质,可回用于循环水系统。

4.2产盐品质

ROⅠ)浓水中NaCl盐质量分数为8.0%~9.8%可作为离子交换树脂再生剂;NaCl结晶盐纯度达95.26%符合《工业盐》GB/T54622015中日晒工业盐级;Na2SO4结晶盐纯度达98.71%符合《工业无水硫酸钠》GB/T60092014类一等品,从而实现了盐的资源化利用。

4.3设施运行情况

处置设施各控制指标采用在线检测,各过程实现自动化控制,处置系统运行平稳。水回用率达98%盐回收率达90%

5经济分析

年减排废水43.2t年节约污水外排处置费用约4320万元;年回用水42.05t年节约工业水费88.51万元;生产的NaCl溶液(作为离子交换树脂再生液)和结晶盐副产品均可用于工业生产,离子交换树脂再生液年收益25.41万元,NaClNa2SO4结晶盐年收益为165.41万元。吨水消耗化学品及相应服务费用为1.42元;吨水动力费(水、电)为28.34元;吨水杂盐处理费为4.65元,吨水综合处理成本为34.41元。实现年经济收益3112.82万元。

6结论

1采用高效沉淀池-高速过滤器-脱碳-臭氧催化氧化-微滤-离子交换树脂-纳滤分盐-RO再浓缩-MVR蒸发结晶及冷冻结晶复合零排放分盐工艺处置某石化企业高含盐废水,回用于厂区循环冷却水系统,工艺运行稳定,实现了高盐废水零排放。

2采用分盐结晶零排放工艺,得到副产品盐浓缩液作为离子树脂再生液,大部分结晶盐可进行资源化再利用,解决了高含盐废水零排放工程中的混盐结晶难以资源化处置的问题。

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